本文基于曼恩能源解决方案(MAN Energy Solutions)SL2021-714/PXN 服务通函,针对 ME 型、ME-C 型及双燃料发动机使用低硫燃油(LSFO)在 5%-40% 负荷区间的低负荷运行展开研究。研究表明,在采取适当预防措施且无需重大改造的前提下,发动机可在低至 5% 负荷下实现长期安全可靠运行;通过液压驱动燃油喷射、可变排气阀正时等技术,该类发动机低负荷性能优于传统 MC/MC-C 型发动机。同时,针对不同涡轮增压器配置提出优化方案,为船舶发动机低负荷运行的操作、维护及性能提升提供技术指导,助力操作人员优化燃油消耗与船队运力,适配市场运营需求。
一、引言
1.1 研究背景与目的
随着船舶运营场景多元化,发动机在减载作业、海上动力定位、低速等待货运目的地等场景下的低负荷运行需求日益增加。曼恩能源解决方案通过实际船舶运行数据,积累了ME/ME-C 型及双燃料发动机极低负荷运行经验,为明确该类发动机在 5%-40% 负荷区间的运行特性、操作规范及优化方向,特发布 SL2021-714/PXN 服务通函,替代原 SL09-511-MTS 通函,为行业提供标准化技术参考。
1.2 发动机低负荷运行基础特性
实际运行数据显示,配备ME/ME-C 型或双燃料发动机的船舶,可在 2%-3% 负荷下平稳运行长达 4 天,在 5%-40% 负荷区间实现长期平稳运行。该类发动机低负荷性能优势源于两项核心技术:一是液压驱动燃油喷射系统,确保低负荷下燃油雾化与燃烧效率;二是可变排气阀正时技术,优化排气过程与能量回收。此外,ME 系列发动机专属的低负荷优化功能,可通过 “低负荷偏移量” 调节各气缸平均指示压力(MIP,由 PMI-system 测量),进一步提升低负荷运行稳定性。
二、低负荷运行关键影响因素
基于长期低负荷运行经验,发动机在5%-40% 负荷区间的稳定运行需重点关注以下六项核心参数,各参数对运行安全性与可靠性的影响及控制要求如下:
2.1 燃油喷射与 MIP 调节
ME 燃油喷射系统在低负荷下表现优异,通过 “低负荷 MIP 调节” 功能可精准控制气缸内燃烧过程,避免因负荷过低导致的燃烧不充分问题。实际操作中,需利用 PMI-system 实时监测 MIP,通过 “低负荷偏移量” 参数调整,确保各气缸 MIP 均衡,防止局部过热或燃烧效率下降。
2.2 排气阀热负荷
在20%-40% 负荷区间,排气阀承受的热负荷略高于其他低负荷区间,虽无需额外冷却系统改造,但需通过定期检查排气阀气道(重点排查冷腐蚀)、优化燃油燃烧过程等方式,避免热负荷累积导致的阀门磨损或密封失效。
2.3 废气温度控制
低负荷运行期间,发动机本身无最低废气温度要求,但需重点控制发动机下游废气温度:一是需高于硫冷凝温度,防止废气中硫成分冷凝引发废气锅炉腐蚀;二是需满足锅炉制造商规定的最低温度,确保锅炉正常产汽效率。同时,废气温度需严格低于报警限值,避免触发安全保护导致停机。
2.4 废气锅炉压降与清洁
低负荷运行时,废气锅炉内气流速度降低,易导致积垢堆积,增加压降并影响换热效率。操作中需实时监测锅炉压降,根据压降变化调整清洁间隔,遵循锅炉制造商清洁建议—— 尤其针对水管锅炉(对积炭更敏感),必要时需安装废气锅炉旁通装置,在清洁期间保障发动机正常排气。
2.5 涡轮增压器清洁与负荷匹配
涡轮增压器燃气侧易因低负荷气流不足产生积垢,需定期通过“负荷提升” 操作(按涡轮增压器制造商建议执行)清除积垢;涡轮侧则需采用软喷(如坚果壳喷砂)方式清洁,避免机械损伤。此外,需避免在辅助鼓风机启动负荷以上区间持续运行 —— 若该区间涡轮增压器效率大幅下降,需强制开启辅助鼓风机 “手动模式”,防止废气温度异常升高。
2.6 废气排放特性
低负荷运行时,废气中NOx、SOx 排放量与燃油消耗及 CO₂排放量(每海里)成比例下降,符合船舶环保法规要求。同时,气缸润滑油消耗率(每海里)也随负荷降低而减少,但需通过优化润滑油供给率(见 3.2.6 节)避免过度润滑或润滑不足。
三、低负荷运行操作规范
3.1 运行前准备与负荷区间适配
3.1.1 机型与燃料模式适配
双燃料发动机:使用第二燃料时,可在10%-40% 负荷区间直接运行,无需改造;负荷低于 10%(最低至 5%)时,需切换为 “纯燃油模式”,避免第二燃料燃烧不充分导致的积炭问题。
所有机型:均需使用低硫燃油(LSFO),符合国际海事组织对船舶燃油硫含量的限制要求,减少废气中硫成分对下游设备的腐蚀。
3.1.2 涡轮增压器配置优化
针对不同涡轮增压器数量的发动机,需采取差异化配置方案:
3 台 / 4 台涡轮增压器:建议安装 “灵活涡轮增压器切断系统”,可手动激活 / 关闭切断功能,优化 20%-60% 负荷区间性能,降低燃油消耗率 2%-3%(以 12G95ME-C 发动机为例),同时减少排气阀热负荷。
1 台 / 2 台涡轮增压器:不建议采用切断系统,可通过涡轮增压器改造、安装新涡轮增压器或 “涡轮增压器重新匹配 + 排气旁通” 方案提升扫气压力,改善低负荷运行状态。
涡轮增压器切断值标准:2 台切断 1 台时最大负荷 35%、3 台切断 1 台时最大负荷 65%、4 台切断 1 台时最大负荷 70%,且该数值不适用于应急运行场景。
3.2 运行中核心操作要求
3.2.1 频繁检查与状态监测
低负荷运行需增加检查频率,重点检查区域及要求如下:
扫气箱:定期检查内部积炭、未燃烧燃油/ 润滑油残留,及时清除以防止扫气箱火灾;同时清除扫气箱内残留物,检查止回阀状态(建议拍摄照片记录)。
排气系统:包括排气箱、排气阀、涡轮增压器入口格栅,重点排查积垢、腐蚀及部件磨损,确保排气通道畅通。
辅助鼓风机:非封闭式轴承需频繁润滑,定期检查磨损情况;建议船舶配备完整备用辅助鼓风机,避免因鼓风机故障导致停机。
3.2.2 气缸润滑调节
负荷低于30% 时易出现气缸润滑过度,需将润滑油供给率调整为 1.2g/kWh,仅在负荷变化、机动操作或气缸状态恶化时临时提高供给率,防止过度润滑导致扫气箱积垢或润滑油浪费。
3.2.3 辅助鼓风机控制
启停区间规避:避免在辅助鼓风机启停负荷区间频繁运行,防止鼓风机反复启停;若需在该区间运行,需将鼓风机切换至“手动开启” 模式。
35%-45% 负荷特殊控制:该区间运行时,建议开启辅助鼓风机 “手动模式”,降低废气温度,但需监控鼓风机最大电流,避免过载损坏。
瓣阀状态监测:避免发动机处于特定负荷点,防止扫气箱内瓣阀高速反复开关,减少机械冲击与磨损。
3.2.4 负荷调整程序
发动机低负荷运行时需尽量减少升负荷操作,若需大幅升负荷(如清洁排气通道),需遵循以下手动程序,避免气缸状态恶化:
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同时,需遵循曼恩能源解决方案关于正常运行的最新升负荷建议,确保操作合规性。
3.2.5 SCR 系统启停控制
配备HPSCR/LPSCR 系统的发动机,低负荷运行时 SCR 系统状态随负荷变化:
升负荷:负荷达到10% 且废气温度满足 SCR 运行要求时,SCR 系统自动启动(激活喷射功能)。
降负荷:负荷低于7% 时,SCR 系统默认停用(无法达到运行所需温度),无需手动干预。
3.3 运行后维护与记录
3.3.1 检查报告填写
需使用“二冲程发动机低负荷运行 —— 检查报告模板” 记录运行数据,填写频率建议为低负荷运行前后各 1 次或每月 3-4 次(可根据负荷模式稳定性调整)。报告需包含船舶信息(名称、IMO 编号)、发动机信息(型号、运行小时数、负荷区间)及关键检查项目(含照片记录),具体检查项目如下:
3.3.2 维护间隔调整
根据运行经验,低负荷运行可能需缩短部分维护间隔,如扫气箱清洁、涡轮增压器清洁、废气锅炉清洁等,具体调整需结合检查报告数据与设备状态,避免过度维护或维护不足。
四、性能优化方案
4.1 扫气压力提升
发动机在20%-60% 负荷区间的运行状态可通过提升扫气压力显著改善:对于 3 台 / 4 台涡轮增压器机型,涡轮增压器切断系统可将辅助鼓风机启停负荷区间降至更低水平,减少鼓风机耗电量;对于 1 台 / 2 台涡轮增压器机型,可通过涡轮增压器改造、新增涡轮增压器或 “重新匹配 + 排气旁通” 方案提升扫气压力,具体需根据现有涡轮增压器配置评估,可联系曼恩能源解决方案([email protected])获取定制化方案。
4.2 燃油消耗率优化
涡轮增压器切断系统是降低燃油消耗率的核心手段,以12G95ME-C 发动机(3 台涡轮增压器)为例,该系统在 25%-50% 负荷区间可降低燃油消耗率 2%-3%;同时,通过优化气缸润滑油供给率(1.2g/kWh)、减少不必要的升负荷操作,可进一步降低燃油与润滑油消耗,实现运营成本节约。

4.3 设备可靠性提升
辅助鼓风机:虽非设计用于持续运行,但实际服务经验表明其可靠性良好,通过频繁润滑(非封闭式轴承)、配备备用鼓风机,可降低故障风险。
排气阀与废气锅炉:通过定期检查、优化温度控制与清洁程序,可减少腐蚀与积垢导致的部件损坏,延长设备使用寿命。
五、结论与建议
5.1 研究结论
ME/ME-C 型及双燃料发动机在 5%-40% 负荷区间运行时,具备安全可靠性,无需重大改造,仅需通过规范操作与定期维护即可保障运行;
涡轮增压器切断系统(适用于3 台 / 4 台涡轮增压器机型)可显著提升低负荷性能,降低燃油消耗率与排气阀热负荷,是核心优化方案;
低负荷运行期间,需重点关注废气温度(防腐蚀)、设备清洁(扫气箱、涡轮增压器、废气锅炉)与气缸润滑调节,通过频繁检查与数据记录(检查报告)实现状态监控。
5.2 操作建议
设备配置:3 台 / 4 台涡轮增压器机型优先安装涡轮增压器切断系统,1 台 / 2 台机型评估涡轮增压器改造方案;船舶配备备用辅助鼓风机,确保应急需求;
操作规范:严格遵循负荷调整程序(5%→40% 需 30 分钟、40%→75% 需 60 分钟),避免频繁升负荷;辅助鼓风机在启停区间或 35%-45% 负荷时开启 “手动模式”;
维护记录:定期填写检查报告,重点记录关键部件状态(含照片),根据报告数据调整清洁与维护间隔;
技术支持:如需进一步优化方案或获取定制化服务,可联系曼恩能源解决方案([email protected] 或 [email protected]),获取专业技术指导。
参考文献
[1] MAN Energy Solutions. SL2021-714/PXN Service Letter: Low-load operation – 5% to 40% engine load[R]. Copenhagen, Denmark: MAN Energy Solutions, 2021.
以下为历史经典文章合集链接,需要自取
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