1. 发现问题
现象描述:层状过渡金属氧化物(Layered Transition Metal Oxides, LTMOs)是锂离子电池的主流正极材料。随着镍含量的增加(如NMC 811, NCA),这类材料面临一个严峻的挑战:首周容量损失较大,导致较低的首周库伦效率(CE)。
-
具体数据: 传统的 (LCO) 材料首效可达~98%,而高镍材料(如NMC 811、NCA)在首周充电脱出的锂离子中,有12%-30%无法在放电时重新嵌入 。 -
对比差异: 例如,NCA在标准循环下的首效仅为87-90% ,NMC 811在未优化条件下的首效损失可达 ~37.5 mAh/g 。这种损失意味着电池能量密度的显著浪费 。
传统观点与局限:以往的研究通常将这种首周容量损失归因于:
-
与电解液的不可逆副反应(如形成SEI/CEI膜)消耗了锂。 -
材料表面的不可逆结构变化(如表面晶格由于缺锂导致的坍塌或相变)。 -
最新的研究发现,这些解释不足以完全说明问题,因为大部分损失似乎是可以恢复的。
2. 提出猜想
基于传统解释无法完全对应实验现象(如容量可恢复性),两篇文献提出了新的核心假设:首效偏低的主要原因并非热力学的不可逆损失,而是动力学限制(Kinetic Limitations)。
-
Whittingham团队猜想(针对NMC 811):首周损失主要归因于锂离子扩散动力学缓慢,特别是在高锂含量状态下(放电末期,)。这种动力学阻碍并非永久性的,可以通过改变温度或放电协议来克服 。
-
Chapman/Grenier团队猜想(针对NCA及掺杂LCO):首周容量损失是一种本征的动力学效应,源于晶格中替代元素(如Ni, Al, Fe等)导致的电荷和锂离子的局域化(Localization)。这种局域化阻碍了“双空位跳跃(Divacancy Hop)”这一快速扩散机制的发生,导致在高嵌锂状态下()锂离子迁移率急剧下降。

3. 设计实验
为了验证上述猜想,研究人员设计了从电化学性能到微观结构的系列实验。
3.1 验证动力学限制的存在性(排除不可逆反应)
-
恒压放电(CV Hold/Potentiostatic Discharge): -
在常规恒流(CC)放电结束后,增加恒压(CV)保持阶段(如保持在2.7V或2.8V),观察是否有额外的锂离子嵌入。 -
目的: 如果容量能恢复,说明损失是动力学导致的(扩散慢),而非热力学不可逆(材料坏了)。 -
变温测试: -
对比室温()、 和 下的循环性能。 -
目的: 升高温度能显著改善扩散动力学,若高温下首效显著提高,则佐证动力学限制假说。
3.2 探究影响动力学的工程因素(Whittingham团队)
-
电极参数调整: -
改变极片压实密度(Calendering density)、活性物质载量、导电剂类型及含量。 -
目的: 排除电极制备工艺(如颗粒接触差)导致的极化影响。 -
GITT 测试: -
使用恒电流间歇滴定技术(GITT)测量不同锂含量下的锂离子扩散系数()。 -
目的: 量化扩散系数随嵌锂深度的变化趋势 。
3.3 探究微观机理与结构演变(Chapman/Grenier团队)
-
原位同步辐射XRD (Operando Synchrotron XRD): -
实时监测充放电过程中的晶格参数变化和相变行为。 -
目的:观察是否存在由于动力学迟滞导致的“动力学相分离(Kinetic Phase Separation)”或非均匀反应。 -
固态核磁共振 (Solid-state NMR, & ): -
测试不同充放电状态下的NMR谱图,特别是自旋-自旋弛豫时间()。 -
目的: 时间与离子运动相关,用于直接表征锂离子在原子尺度的迁移率变化。 -
元素替代对比实验: -
制备 和 系列材料。 -
目的:验证是否只要引入异质原子(即使是5%的替代)就会破坏LCO原本优异的传输机制 。
4. 验证猜想
实验结果强有力地支持了动力学限制的猜想。
4.1 容量是可恢复的(证实动力学主导)
-
NMC 811: 在首周放电末端加入恒压(CV)步骤后,不可逆容量损失从 降至 ,库伦效率从 83.7% 提升至 94.8% 。
-
NCA: 经过24小时的恒压保持,首效从 ~88% 提升至 ~97%,证明绝大部分损失的容量是可以找回的。
-
温度效应: 将测试温度提升至 时,NMC 811 的动力学限制基本消除,无需CV步骤即可获得高容量,首效达到 96.4%。
4.2 锂离子扩散在特定阶段受阻
-
扩散系数骤降: GITT测试显示,NMC 811 在锂含量 时,锂离子扩散系数()下降了2-3个数量级 。
-
微观迁移率证据: NMR 弛豫时间显示,NCA 在 时锂离子的迁移率显著下降,表明在接近满锂状态下,离子运动变得极度困难。
4.3 结构与机理的深层原因
-
动力学相分离: XRD 数据显示,NCA 在充电初期(脱锂)会出现瞬态的“动力学相分离”,这是由于部分区域锂脱出慢,导致晶格参数出现分化。这种现象在放电末期表现为结构无序度的增加(各向异性峰宽化)。
-
双空位跳跃机制(Divacancy Hop)被阻断: -
在 (LCO) 中,金属态特性使得电荷离域,锂离子可以通过低能垒的“双空位跳跃”机制快速传输。 -
在掺杂体系(NCA, NMC)中,过渡金属层中的 或掺杂原子导致电荷局域化(Charge Localization)。为了保持局部电中性,锂离子倾向于被束缚在低价金属离子附近,导致空位分布不均,阻断了高效的双空位跳跃通道 。
-
普遍性: 实验证明,仅仅 5% 的 Ni 或 Fe 替代 Co,就足以引入这种动力学限制,导致容量恢复需要依赖恒压操作。
4.4 其他因素的排除
-
工程参数非主因: 极片厚度(载量)、导电剂种类对首效影响不大。虽然压实(Calendering)能通过改善颗粒接触略微提升首效(从 83.7% 提至 88.7%),但不能根除动力学问题 。
-
电压非主因: 充电截止电压的高低(4.1V vs 4.5V)并不改变动力学导致的容量损失量,说明高压下的副反应不是首效低的主要原因。
5. 结论与启示
结论:三元正极材料(NMC, NCA)首周容量偏低的主要原因并非材料发生了永久性的损坏或消耗,而是由于材料本征的动力学限制。当锂离子含量较高()时,由于异质原子引起的电荷局域化,阻碍了高效的离子扩散机制,导致在常规的恒流放电截止条件下,锂离子来不及完全回到晶格中。
启示与改进方向:
-
测试协议优化: 在评估高镍材料实际容量时,应考虑使用小电流放电末端或恒压(CV)放电步骤,以区分动力学损失和热力学损失。 -
热管理: 适当提高工作温度(如 )可以有效克服动力学能垒,释放被“锁住”的容量 。 -
材料改性思路:
-
掺杂策略: 既然替代元素导致了电荷局域化,未来的掺杂应致力于改善电子/离子的离域化程度,或者通过表面修饰来辅助锂离子在颗粒表面的快速传输。 -
改性目标: 目标应是使材料在室温下的行为接近其在高温()下的表现 。
Ref:
-
Zhou, H., Xin, F., Pei, B., & Whittingham, M. S. (2019). What limits the capacity of layered oxide cathodes in lithium batteries?. ACS Energy Letters, 4(8), 1902-1906.
-
Grenier, A., Reeves, P. J., Liu, H., Seymour, I. D., Märker, K., Wiaderek, K. M., … & Chapman, K. W. (2020). Intrinsic kinetic limitations in substituted lithium-layered transition-metal oxide electrodes. Journal of the American Chemical Society, 142(15), 7001-7011.