一、设备概况

某大型40万吨矿砂船主尺度参数:型长360m、型宽65m、型深30m。货舱舱盖采用单侧左舷滑移式设计,由TTS HuaHai厂家制造,单盖规格为长27.4m、宽21.5m,重量约120吨。

舱盖开关装置由升降装置和轨道滑移驱动机构组成:

·升降装置:含4组液压千斤顶(下称“油缸”)、顶块及导板,负责舱盖升降动作;

·轨道滑移驱动机构:由油马达、齿条、滚轮及配套轨道构成(如图一),驱动舱盖沿轨道滑移。

二、故障经过

2025年8月某日,该轮在巴西PDM港按配载计划完货后执行关舱操作时,№7货舱舱盖左前滚轮突发无法下落问题,导致舱盖无法关闭。水手长随即通知三管轮,反馈油缸存在故障且无法下降,需紧急处理。

三管轮抵达现场后,观察水手长再次执行关舱操作,发现№7货舱舱盖左前1组油缸、顶块及滚轮完全静止且无法降落,其余3组升降机构动作正常。结合舱盖液压图纸工作原理及现场观察,三管轮初步判断故障非油路或油缸本体问题。

水手长坚持认为是油缸故障,并提出以往类似情况通过大榔头夯击即可使顶块和油缸下落。为验证判断,三管轮要求将舱盖完全打开后停泵,开启操纵阀组旁通阀对油缸回路泄压,并向水手长说明:油缸进出油口实际未安装节流装置(与图纸不符),可确认油缸及回路已完全泄压。随后水手长用大榔头砸击油缸上部顶块,顶块无任何下落迹象;三管轮夯击右前动作正常的油缸顶块,可清晰观察到顶块下降。据此三管轮进一步解释:无油压状态下,顶块(重量225kg)与油缸应靠自重自行下降,无需外力敲击,当前现象表明左前顶块被两侧导轨卡阻。

水手长仍坚持油缸与活塞卡阻的判断。为彻底验证,三管轮在机工长协助下拆卸油缸以与顶块完全分离。吊出油缸过程中,活塞靠自重险些从油缸内滑脱,证明活塞与油缸无卡阻;放松预先吊住顶块的绑带后,顶块仍无下落动向,再次榔头砸击仍纹丝不动。现场事实确认故障根源为顶块卡阻,与三管轮初始判断一致(油缸顶块组件结构如图二)。

三、故障原因分析

(一) 基础诱因:顶块导槽脏污与导轨润滑失效

顶块靠自重及榔头砸击均无法下落的直接原因的是:导轨严重缺油干涩,且附着大量货物粉尘与牛油混合形成的泥状物,经长期烈日曝晒后焦化变质,完全失去润滑作用;同时顶块腐蚀脱落的锈渣已卡入顶块导槽与导轨间隙(如图三)。

(二)关键依据:间隙测量与卡阻状态判断

三管轮使用塞尺等工具测量顶块导槽与导轨间隙、顶块上部与滚轮导轨间隙,结合测量结果与图纸标准值对比,明确顶块卡阻状态如下:

1.顶块上部与滚轮导轨间隙:左侧间隙偏小、右侧偏大,图纸标准值为1.5±0.5mm(如图四左);

2.油缸与活塞轴线偏差:两者未重叠且不在同一直线,油缸上部向左倾斜(如图三中);

3.顶块导槽与导轨间隙:两侧面间隙不均,外侧间隙大(提示存在异物),内侧无间隙(塞尺无法插入,表明滑动面紧密接触)(如图四右);

4.顶块上平面与滚轮轨道面重合度:受锈蚀浮渣影响,测量精度受限,但可确认存在平整度偏差。

综合测量结果,判断顶块整体呈“左低右高”倾斜卡死状态。

(三) 核心机理:关舱过程与顶块受力分析

1.舱盖开关操作流程

该轮采用“单侧左舷滑移式舱盖”设计,单货舱配置一整块舱盖,轨道布置于左舷甲板,舱盖前后两侧各设2组液压升降装置,舱口围左侧配备油马达式滑移驱动装置(如图一)。具体操作流程:

·开舱:油缸顶块机构将舱盖升起后,油马达驱动舱盖底部齿条,使舱盖滚轮沿轨道向左滑移至舱口围完全打开;

·关舱:油马达驱动舱盖沿轨道向右滑移,待4组滚轮均位于对应顶块中间位置后停止滑移,再操作油缸顶块机构下降,使舱盖落座于舱口围。

2.关舱过程顶块受力变化

以油缸底座为支点、油缸轴线为中心线,将顶块分为左右两侧(如图二),关舱时舱盖左前顶块受力变化分四阶段(如图五):

(1)第一次受力:舱盖右前滚轮碾压左前顶块右侧(正面视角),顶块受向下碾压力,以油缸底座为支点顺时针微动,此时尚未卡死;

滚轮不落,舱盖难关,水手长非说是三管讲的不对…老轨专业分析明辨对错!

(2)第二次受力:舱盖右前滚轮碾压左前顶块左侧(正面视角),顶块受向下碾压力,以油缸底座为支点逆时针微动。受导槽异物卡阻、导轨润滑失效、船体微变形等综合因素影响,顶块微动时导槽正面与导轨正面(非侧边)出现咬合卡死(如图三咬合痕迹所示);

(3)第三次受力:舱盖左前滚轮碾压左前顶块右侧,受力状态与第一次一致,但因顶块已卡死,受力无法解除卡阻;

(4)第四次受力:左前滚轮滑移至顶块中间位置,滚轮重力方向与油缸轴线重合(舱盖设计降落工位),但卡阻已形成,无法实现正常降落。

综上,顶块倾斜卡死的核心原因:顶块导槽与导轨间隙过大、导轨润滑失效、间隙夹有异物,导致关舱时顶块以油缸底座为支点发生微小转动,最终形成卡死故障。

四、故障处理

(一)初步尝试:外力辅助复位

使用便携式千斤顶作用于顶块左侧下部,泵油施压后未解除卡阻。分析原因:一是卡阻力超出千斤顶输出能力;二是顶块上部限位区已接触滚轮轨道下部,无上升调整空间(如图六左)。遂放弃该方案。

(二)核心方案:利用舱盖自重复位

针对外力无效的问题,团队商议利用舱盖自重施加向下作用力,具体操作步骤:

1.滑移舱盖至滚轮抵近对应顶块(不碾压顶块),停止滑移操作;

2.停泵泄压,拆卸油缸本体连接软管并以闷塞封堵管路,确保油缸油孔与大气相通;

3.旋松顶块连接卡箍,向下敲击油缸,使顶块与油缸保持一定距离(顶块悬空,油缸不脱离卡箍以防倾倒);

4.启泵执行关舱操作,当滚轮完全碾压顶块上部右侧时,顶块发出“咯嘣”声响并向下移动,随滚轮缓行,顶块被压至油缸上,舱盖顺利落座,油缸内残油被挤压排出。

该方案成功解决故障,未影响船舶离港计划。

(三)彻底处理:清洁与保养

船舶航行期间,拆卸油缸及顶块,对顶块导槽和导轨实施彻底清洁、打磨并涂抹润滑脂。拆卸后发现:顶块导槽内积存大量锈渣及失效润滑泥状物,导轨滑动面存在相同污染物(如图六右、图三)。

五、总结与建议

结合本次故障处理经验,为预防同类问题发生,提出以下9项建议:

1.定期维护:顶块导槽与导轨需定期除锈防蚀、清洁并涂抹润滑脂,防止货物扬尘与牛油混合后经暴晒形成失效泥状物;

2.防护措施:采用帆布包裹油缸,避免扬尘粘附活塞杆导致镀层拉伤脱落及漏油;

3.清洁规范:关舱前清洁舱口围时,严禁将货物残渣扫入顶块导槽与导轨间隙,发现顶块表面异物需及时清除;

4.操作观察:开关舱期间需重点观察油缸顶块机构升降同步性,对升降速度较慢的机构及时开展清洁、检查及补油;

5.操作规范:关舱时需待滚轮完全滑移至对应顶块中间位置后,再执行舱盖下落操作,防止滚轮压偏顶块引发卡阻;

6.备品储备:船上需配备顶块备品,以备应急更换;

7.低温作业:船舶停泊于寒冷港口时,开关舱前需开启液压总管循环阀,待油液升温后再作业;

8.间隙调整:若顶块上部两侧与滚轮轨道间隙过大(如图四左),可在间隙内插入楔形“铲刀”,防止滚轮碾压时顶块晃动卡死;

9.注油保障:定期检查顶块导轨注油嘴及内部注油通道,确保通畅以保障润滑效果。

作者:张献宝轮机长

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