导读

文章通过船舶 2#主机滑油分油机排渣后跑油的问题,介绍了应对方法,包括分油机解体更换密封圈、立轴横轴解体更换轴承、离合器摩擦片更换与开槽、整体分离筒换新等。

一、故障现象

分油机启动完成后,可以正常分油,但是只要进行手动排渣或者自动排渣后滑动底盘不能有效密封,就会造成排渣后跑油现象。

1、分油机现象

2#主机滑油分油机执行 P72 的排渣程序后,工作水泄水管一直有大量的水排出,在执行程序 P76、P78 时分油机油压还可以保持正常,当程序转入P60 正常分油,V16 阀停止进入关盘水后滑动底盘就掉下来,出口油压立即下降,致使分油机出现低压报警。

经拆检后分油机又出现了新的问题:

分油机运行 35min 自动进行排渣,没有再出现低压警报的情况,但是如果将排渣时间调到 60min 排渣,排渣后分油机又会出现低压警报。

见图1及图2。

图 1 排渣后大量的工作水从泄水管流出

图 2 正常的分油机排渣后,瞬时有

大量的水流出后,转为只有少量的水流出

2、根据故障现象进行了如下的检查、测试和故障排除的工作

1)水阀模块解体检查:

发现置换水/软化水阀(V10)膜片损坏漏水;

关盘水阀(V16)膜片老化,但还可以使用。

新膜片换在 V16 阀上,将 V16膜片换到 V10 上。

水系统滤器拆出清洁。

见图 3~4:

图 3 V10 膜片出现损坏

图 4 V16 阀膜片

2)2#滑油分油机关盘水阀 V16 水量测量并与1#滑油分油机进行对比,水量稍大但不至于影响分油机的关盘动作。

2#滑油分油机开盘水阀 V15 水量测量并与 1#滑油分油机进行对比,发现 2#滑油分油机开盘水量比 1#滑油分油机大了将近一倍

1#滑油分油机开盘水量为 0.5L/2s,折合每分钟水量约为:15L/min;

2#滑油分油机开盘水量为 1.05L/2s 折合每分钟约 31.5L/min。

2#滑油分油机水系统放出的水很脏

见 V16 阀水量测量图5及图6:

图 5 左为 2#机水量右为 1#机水量

图 6 放出的水锈和杂质很多

3)手动操作,分油机关盘排渣和密封都正常。

但是只要进油后再进行排渣,分油机就出现低压报警和跑油现象;

4)由于测得 2#滑油分油机开盘水量过大,对比给水管拆开后,发现 1#主机滑油分油机给水管因为垫圈的原因,孔径小许多,将 1#与 2#的给水管互换,情况并没有好转。将接头互换,情况也没有好转;

5)针对排渣后,关盘水阀 V16 开启过程中,一直有较大的水从排水管排出,1#机没有这个现象,当排渣后,只在短时间有水排出后很快就没有水流出。

怀疑可能 2#机的 V16 阀给水量过大,因此做了多个节流孔垫片(Ø7.5mm;Ø4.5mm;Ø3.0mm;Ø2.0mm)进行测试,结果并不理想。

当节流孔在 4.5mm 以上时,分油机走完整个排渣程序,进入正常分油时,滑动底盘才掉下来而出现低压警报。

当节流孔小于 4.5mm 后,分油机在排完渣,进入 P76 时,滑动底盘就掉下来出现低压警。

再次解体分离筒,进一步查找原因;

6)2#主机滑油分油机分离筒解体情况

一是分离筒解体,检查各部件情况良好。

二是配水盘拆出,高度调整(加装了两个 2mm 厚度的垫片,垫片备件号码:5462290-01)。

三是分离筒底部计量环拆出检查清洁,发现有一根弹簧较短,更换新备件。

【船机帮】分油机排渣后滑动底盘密封不住?老师傅教你从水量测量到摩擦块选型的排故秘籍

发现上部喷孔直径比船上原有备件要小一些,喷孔更换船上原有备件。

由于水系统水质较差,因此计量环中已经出现较多的水垢;

7)摩擦块拆出检查,发现现在使用的摩擦块比原来换下来的旧备件质量要轻,摩擦片备件又和摩擦块支架的弧度不匹配,暂时将原来已经换下来的旧备件表面用细砂纸打磨粗燥,换上旧件。

见图7及图8;

图7 上为非原厂备件

图 8 与原厂支架弧度不一致

8)分油机回装,Control paring disc 高度测量值为177.5mm,符合要求。

Oil paring disc 高度测量值为 25.5mm,基本符合要求;

9)分油机安装完毕后,启动检查起动时间2min,在要求的范围内,手动排渣正常。

分油机正常运行时转速:149r/min 在要求的范围内。

自动进入分离程序,按照原来设定的 35 min 排一次渣,连续跟踪检查了 3 次,排渣后分油机没有再出现油压低报警情况;

10)分油机的排渣时间从 35 min 调整到 60 min后,连续运行检查 3 次,排渣后,分油机又出现了出口低压报警和跑油现象。

按照说明书要求在开盘水阀 V15 处安装 11L/m 流量阀一个(备件号码:1762894-84)。

安装后情况没有好转,我们将排渣时间由 3.0s 改为 2.0s,在关盘水管上将 Ø7.0mm 的节流垫片改为 Ø6.5mm,连续经过两次排渣情况都正常,没有再出现低压警报和跑油情况。

二、2#主机滑油分油机

自动排渣跑油故障原因分析

2#主机滑油分油机自动排渣后出现出口油压低警报,分油机无法正常使用。

故障处理的过程中也走了一些弯路,经过分析判断,总结归纳针对性的处理方法如下,可供技术人员在解决相同问题时参考:

1)2#滑油分油机V15 阀没有安装 11L/min 的流量阀,使得开盘水量大于正常水量的一倍,原来船上设定的排渣时间 P72 为 4.1s,这样使得排渣水量更大,由于分离筒上部的喷嘴节流孔的作用,大量的开盘水不能及时排出,从而延缓了 Operating slide 上三个塑料阀将泄水孔封闭,并直接影响滑动底盘将排渣口封闭。

又由于跑油使得分油机负载增加,分油机转速不能及时恢复,造成恶性循环,一旦 V16 阀停止给水,滑动底盘在上部离心力的向下分力和重力的作用下彻底打开,油从排渣口漏出,使得出口没有油压并发出油压低警报。

按照说明书的要求在 V15 电磁阀上安装 11L/min 的流量阀,并将排渣时间 P72 由原来的 4.1s 改为 2s;

2)由于原来更换的离合器摩擦块重量较轻,因此在转速不变的情况下摩擦块产生的离心力相对要小,其与摩擦鼓的摩擦力也相应变小,LOPX分油机设计上是部分排渣的,在排渣时是继续进油的,这样在排渣时分油机的转速会下降较大,排渣水通过喷嘴排出的速度和排出量就会较慢,造成Operating slide 上部的水压一直大于复位弹簧的力,分离筒本体上的泄水孔不能及时封闭。

同样一旦V16阀停止给水,滑动底盘在上部离心力的向下分离和重力的作用下彻底打开,油从排渣口漏出,使得出口没有油压并发出油压低警报。

请看说明书上排渣后分离筒关闭过程的描述;

3)要保证 Operating slide 及时关闭,在排渣后泄水管不能长时间有大量的水流出,如果一直有大量的水排出,说明分离筒本体上的水孔没有封闭,因此 V16 阀补充的关盘水一直向外漏泄。

引起的原因主要有:

分离筒本体上喷嘴孔径太小,喷孔被水垢污物堵塞;

塑料阀密封面损坏,泄水孔关闭不严;

关盘水量过大使 Operating slide 出现开盘动作;

Operating slide 底部复位弹簧变形失去弹性;

开盘水电磁阀漏水,没有安装流量阀使得排渣水量太大;

分油机转速不够。

4)分油机修理后运行 35min 时进行排渣不会出现跑油情况,调整到 60min 后进行排渣,分油机油会出现跑油情况。

这个原因是,旧的摩擦片摩擦面状态欠佳,60min 的分离时间分离筒的负载要比35min 分离时间分离筒的负载大,因此造成分油机的转速降更大,转送恢复所需的离心力要更大。

这个时候给水量不应太多,这就是为什么当将 V15 和 V16 的给水量适当减小后,分油机就可以正常并连续的工作真正原因。

三、总结

分油机能够有效地分离不同介质的液体,是依靠不同介质的质量不同,在高速旋转时下产生的离心力也就不同的原理,出现不同的分界面,不同的分界面的液体接到不同的通道,就可以分离出需要的介质。

其实分离机除了利用离心力的物理现象分离介质,在传动方面也巧妙地利用着离心力,如蜗轮蜗杆的飞溅式润滑、滑动底盘的关闭和开启、马达和分油机横轴的离心式驱动(既避免了马达起动电流大的问题,又实现了软驱动)。

因此在检查分油机故障时,一定要采取排除法认真分析原因,才能找到排除故障的有效方法。

原创作者系:

中远散货运输有限公司 船管部

黄京民

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