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本文针对船舶控制空气压力超压导致安全阀频繁起跳、主空压机持续运转的故障,从先导活塞式膜片减压阀的结构、工作原理、常见故障及日常维护等方面展开系统分析,为船舶设备运维提供参考。

一、基础信息

(一)介绍对象

先导活塞式膜片减压阀(船舶控制空气系统专用)

(二)工作介质

压缩空气

(三)核心功能

将船舶空气瓶中约 2.5Mpa 的高压空气,降低并稳定至 0.7Mpa 左右的安全出口压力,保护下游设备,保障船舶控制空气系统安全稳定运行。

二、内部构造


船舶设备说明书及管路图中未对该减压阀结构进行介绍,以下为结合实物整理的内部构造(含示意图与实物图),核心部件及通道如下:

部件编号

部件名称

核心作用

1

调节螺钉

设定出口压力,控制调压弹簧压缩量

2

调压弹簧

给膜片提供向下压力,平衡出口反馈压力

3

膜片

感知出口压力变化,联动导阀芯调节

4

导阀座

与导阀芯配合,控制先导阀开度

5

导阀芯

调节先导减压后的空气量,控制主阀活塞腔压力

6

导阀弹簧

辅助导阀芯复位,维持先导阀基础开度

7

滤器

过滤进口高压空气杂质,保护先导阀与主阀

8

滤器旋塞

便于滤器拆装清洁

9

活塞

受先导空气压力驱动,控制主阀芯开度

10

主阀座

与主阀芯配合,控制主阀减压效果

11

主阀芯

核心减压部件,调节高压空气降压幅度

12

主阀弹簧

辅助主阀芯复位,平衡活塞向下推力

A

进气通道

引导进口高压空气至先导阀

B

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反馈通道

将出口压力传导至膜片下方,实现稳压


三、工作原理


先导活塞式膜片减压阀通过先导减压 – 主阀减压 – 反馈稳压” 的联动机制实现压力控制,具体过程分为四个阶段:

(一)初始状态


阀门未工作时,调压弹簧(2)处于自由伸展状态,导阀芯(5)在导阀弹簧(6)推力、主阀芯(11)在主阀弹簧(12)推力及进口高压空气压力共同作用下保持关闭,下游无压力输出。

(二)压力设定与开启(建压阶段)


1.顺时针转动调节螺钉(1),压缩调压弹簧(2),推动膜片(3)下移,顶开导阀芯(5);

2.进口高压空气经进气通道(A)进入,经滤器(7)过滤后到达先导阀,形成初步减压后的控制空气;

3.控制空气进入主阀活塞(9)上部腔室,产生向下的推力,克服主阀弹簧(12)的向上弹力及进口压力对主阀芯(11)的向上作用力;

4.主阀活塞(9)带动主阀芯(11)下移,主阀打开,高压空气经主阀芯(11)减压后形成稳定的出口压力。


(三)稳压过程(平衡阶段)


出口压力通过反馈通道(B)传导至膜片(3)下方,对膜片产生向上的推力;当该推力与调压弹簧(2)向下的压力达到平衡时,导阀芯(5)保持固定开度,主阀芯(11)也维持对应开度,进出口压力稳定在设定值,系统进入平稳运行状态。

(四)动态调节过程(自适应阶段)


1. 出口压力过高时的调节

·出口压力上升膜片(3)下方压力同步上升膜片下方推力大于调压弹簧压力膜片上移;

·导阀芯(5)在导阀弹簧(6)作用下趋向关闭流向主阀活塞(9)上方的控制空气压力降低;

·主阀活塞(9)与主阀芯(11)在主阀弹簧(12)作用下上移,主阀芯开度减小阀后压力下降直至膜片上下压力重新平衡。

2. 出口压力过低时的调节

·出口压力下降膜片(3)下方压力同步下降膜片下方推力小于调压弹簧压力膜片下移;

·膜片带动导阀芯(5)下移,先导阀开度增大流向主阀活塞(9)上方的控制空气压力升高;

·主阀活塞(9)带动主阀芯(11)下移,主阀芯开度增大阀后压力上升直至膜片上下压力重新平衡。


四、常见故障及原因分析


结合船舶实际运维经验,减压阀常见故障分为三类,具体原因如下:

(一)出口无压力或压力过低


故障原因

影响机制

调压螺钉锁母松动

振动导致调节螺钉(1)移位,调压弹簧(2)压缩量不足,无法推动膜片(3)顶开导阀芯(5

调压弹簧异常(断裂、疲劳)

调压弹簧无法提供足够向下压力,膜片(3)无法有效联动导阀芯(5

导阀通道(A反馈通道(B)脏堵

通道堵塞导致控制空气无法到达主阀活塞(9),或出口压力无法反馈至膜片(3),无法建压或稳压

膜片破裂 / 失去弹性

膜片无法感知出口压力变化,无法联动导阀芯(5)调节,导致压力失控

阀前过滤网(7)脏堵

进口空气无法正常进入先导阀,无控制空气驱动主阀打开


(二)出口压力持续升高(超压故障)


1.导阀芯(5)与导阀座(4)密封不良:密封面有异物、结垢或磨损,导致导阀关闭不严,控制空气持续进入主阀活塞(9)上部腔室,主阀芯(11)开度过大,出口压力持续上升;

2.主阀活塞(9)卡滞:活塞因油污、杂质卡滞无法灵活移动,主阀芯(11)无法随压力变化调节开度,导致压力失控;

3.主阀芯(11)密封不良:主阀芯与主阀座(10)密封面磨损或有杂质,高压空气未经充分减压直接流向出口,导致压力升高。


(三)下游压力波动不稳


1.主阀活塞(9)卡滞:活塞移动不顺畅,主阀芯(11)开度无法稳定,导致出口压力波动;

2.活塞(9)阻尼孔不通畅:阻尼孔堵塞或不畅,无法缓冲控制空气压力变化,导致活塞动作不稳定;

3.先导阀杆活塞结垢:先导阀部件卡滞,无法精准控制控制空气量,影响主阀开度调节;

4.膜片(3)疲劳拉伸:膜片弹性下降,对压力变化的敏感度降低,无法及时联动导阀芯调节;

5.调压弹簧(2)异常:弹簧刚度变化或变形,无法提供稳定的向下压力,膜片平衡状态易被打破。


五、日常维护与优化措施


结合船舶环境特点(空气含油、含水较多,易导致部件污染卡滞),制定针对性维护方案,具体如下:

(一)压力调节操作规范


·升压操作:顺时针缓慢转动调节螺钉(1),观察出口压力表,直至达到设定值(船舶控制空气系统通常为 0.7Mpa);

·降压操作:逆时针缓慢转动调节螺钉(1),避免压力骤降影响下游设备运行;

·调节后需锁紧调压螺钉锁母,防止振动导致螺钉移位。


(二)核心维护:污染防控(关键措施)


船舶减压阀故障多由空气携带的滑油、水分污染导致,需重点做好以下防控:

1.定期清洁部件

1根据空气质量弹性调整维保周期(热带地区空气湿度大,建议缩短至 1-2 个月 次);

2拆开减压阀,清洁膜片(3)、导阀芯(5)、主阀芯(11)、活塞(9)等核心部件,疏通进气通道(A)、反馈通道(B)及活塞阻尼孔;

3清洁滤器(7)及阀前过滤网,去除油污、杂质,必要时更换滤网.

2.回装注意事项

1禁止涂抹牛油、机油(使用后会变质形成污染源);

2仅在主阀活塞(9)的两道 型圈处涂抹少量凡士林,起到润滑密封作用;

3金属膜片(3)需注意安装方向:凸起面朝向调压弹簧(2)一侧(若装反,需更大出口压力才能推动膜片平衡,导致调压失效),安装前需仔细辨别(使用过的膜片凸起可能不明显,需借助光线观察)。

(三)运维优化:加装放残装置(实践验证有效)

1.改造方案:拆除减压阀前过滤器端盖的堵头,加装一个小型球阀,用铜管连接至就近的放残地漏;

2.操作要求:每日巡班时打开球阀放残(开度无需过大,避免干扰系统压力),排出过滤器内积聚的油、水;

3.实践效果:在大富轮” 改造前,控制空气减压阀因油污、水分污染频繁出现安全阀起跳故障,多次拆装更换部件仍无法根治;加装放残球阀并每日放残后,安全阀起跳问题彻底解决,设备稳定性显著提升。

(四)应急处理:主阀芯备件替代方案


若主阀芯(11)损坏且无原厂备件,可临时用尼龙棒加工替代,但需注意:

·尼龙阀芯与金属主阀座(10)为硬接触密封,受部件磨损影响,无法保证 100% 密封;

·若该减压阀为常用阀,临时替代可满足基本使用需求;若为备用阀,需关闭进口端截止阀,防止缓慢漏气导致系统压力损耗。

(五)维保记录与备件管理


1.建立减压阀专项维保记录,记录每次清洁、调节、故障处理的时间、内容及效果;

2.提前储备易损件(膜片、型圈、滤网易损件等),避免故障时因缺件导致运维被动。


六、结语


船舶控制空气减压阀组虽未在设备说明书及管系图中详细标注,且常被运维人员忽视,但却是保障控制空气系统稳定的关键部件。其故障多由污染导致,通过定期清洁 加装放残装置 规范操作” 可有效降低故障概率。本文基于实际运维经验整理,若存在不足,欢迎同行指正交流。

作者:中远海运特运天恩二管轮刘升念