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本文针对船舶控制空气压力超压导致安全阀频繁起跳、主空压机持续运转的故障,从先导活塞式膜片减压阀的结构、工作原理、常见故障及日常维护等方面展开系统分析,为船舶设备运维提供参考。
一、基础信息
(一)介绍对象
先导活塞式膜片减压阀(船舶控制空气系统专用)
(二)工作介质
压缩空气
(三)核心功能
将船舶空气瓶中约 2.5Mpa 的高压空气,降低并稳定至 0.7Mpa 左右的安全出口压力,保护下游设备,保障船舶控制空气系统安全稳定运行。
二、内部构造
船舶设备说明书及管路图中未对该减压阀结构进行介绍,以下为结合实物整理的内部构造(含示意图与实物图),核心部件及通道如下:
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部件编号 |
部件名称 |
核心作用 |
|
1 |
调节螺钉 |
设定出口压力,控制调压弹簧压缩量 |
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2 |
调压弹簧 |
给膜片提供向下压力,平衡出口反馈压力 |
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3 |
膜片 |
感知出口压力变化,联动导阀芯调节 |
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4 |
导阀座 |
与导阀芯配合,控制先导阀开度 |
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5 |
导阀芯 |
调节先导减压后的空气量,控制主阀活塞腔压力 |
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6 |
导阀弹簧 |
辅助导阀芯复位,维持先导阀基础开度 |
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7 |
滤器 |
过滤进口高压空气杂质,保护先导阀与主阀 |
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8 |
滤器旋塞 |
便于滤器拆装清洁 |
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9 |
活塞 |
受先导空气压力驱动,控制主阀芯开度 |
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10 |
主阀座 |
与主阀芯配合,控制主阀减压效果 |
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11 |
主阀芯 |
核心减压部件,调节高压空气降压幅度 |
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12 |
主阀弹簧 |
辅助主阀芯复位,平衡活塞向下推力 |
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A |
进气通道 |
引导进口高压空气至先导阀 |
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B ![]() |
反馈通道 |
将出口压力传导至膜片下方,实现稳压 |
三、工作原理
先导活塞式膜片减压阀通过“先导减压 – 主阀减压 – 反馈稳压” 的联动机制实现压力控制,具体过程分为四个阶段:
(一)初始状态
阀门未工作时,调压弹簧(2)处于自由伸展状态,导阀芯(5)在导阀弹簧(6)推力、主阀芯(11)在主阀弹簧(12)推力及进口高压空气压力共同作用下保持关闭,下游无压力输出。
(二)压力设定与开启(建压阶段)
1.顺时针转动调节螺钉(1),压缩调压弹簧(2),推动膜片(3)下移,顶开导阀芯(5);
2.进口高压空气经进气通道(A)进入,经滤器(7)过滤后到达先导阀,形成初步减压后的控制空气;
3.控制空气进入主阀活塞(9)上部腔室,产生向下的推力,克服主阀弹簧(12)的向上弹力及进口压力对主阀芯(11)的向上作用力;
4.主阀活塞(9)带动主阀芯(11)下移,主阀打开,高压空气经主阀芯(11)减压后形成稳定的出口压力。
(三)稳压过程(平衡阶段)
出口压力通过反馈通道(B)传导至膜片(3)下方,对膜片产生向上的推力;当该推力与调压弹簧(2)向下的压力达到平衡时,导阀芯(5)保持固定开度,主阀芯(11)也维持对应开度,进出口压力稳定在设定值,系统进入平稳运行状态。
(四)动态调节过程(自适应阶段)
1. 出口压力过高时的调节
·出口压力上升→膜片(3)下方压力同步上升→膜片下方推力大于调压弹簧压力→膜片上移;
·导阀芯(5)在导阀弹簧(6)作用下趋向关闭→流向主阀活塞(9)上方的控制空气压力降低;
·主阀活塞(9)与主阀芯(11)在主阀弹簧(12)作用下上移,主阀芯开度减小→阀后压力下降→直至膜片上下压力重新平衡。
2. 出口压力过低时的调节
·出口压力下降→膜片(3)下方压力同步下降→膜片下方推力小于调压弹簧压力→膜片下移;
·膜片带动导阀芯(5)下移,先导阀开度增大→流向主阀活塞(9)上方的控制空气压力升高;
·主阀活塞(9)带动主阀芯(11)下移,主阀芯开度增大→阀后压力上升→直至膜片上下压力重新平衡。
四、常见故障及原因分析
结合船舶实际运维经验,减压阀常见故障分为三类,具体原因如下:
(一)出口无压力或压力过低
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故障原因 |
影响机制 |
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调压螺钉锁母松动 |
振动导致调节螺钉(1)移位,调压弹簧(2)压缩量不足,无法推动膜片(3)顶开导阀芯(5) |
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调压弹簧异常(断裂、疲劳) |
调压弹簧无法提供足够向下压力,膜片(3)无法有效联动导阀芯(5) |
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导阀通道(A)/ 反馈通道(B)脏堵 |
通道堵塞导致控制空气无法到达主阀活塞(9),或出口压力无法反馈至膜片(3),无法建压或稳压 |
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膜片破裂 / 失去弹性 |
膜片无法感知出口压力变化,无法联动导阀芯(5)调节,导致压力失控 |
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阀前过滤网(7)脏堵 |
进口空气无法正常进入先导阀,无控制空气驱动主阀打开 |
(二)出口压力持续升高(超压故障)
1.导阀芯(5)与导阀座(4)密封不良:密封面有异物、结垢或磨损,导致导阀关闭不严,控制空气持续进入主阀活塞(9)上部腔室,主阀芯(11)开度过大,出口压力持续上升;
2.主阀活塞(9)卡滞:活塞因油污、杂质卡滞无法灵活移动,主阀芯(11)无法随压力变化调节开度,导致压力失控;
3.主阀芯(11)密封不良:主阀芯与主阀座(10)密封面磨损或有杂质,高压空气未经充分减压直接流向出口,导致压力升高。
(三)下游压力波动不稳
1.主阀活塞(9)卡滞:活塞移动不顺畅,主阀芯(11)开度无法稳定,导致出口压力波动;
2.活塞(9)阻尼孔不通畅:阻尼孔堵塞或不畅,无法缓冲控制空气压力变化,导致活塞动作不稳定;
3.先导阀杆活塞结垢:先导阀部件卡滞,无法精准控制控制空气量,影响主阀开度调节;
4.膜片(3)疲劳拉伸:膜片弹性下降,对压力变化的敏感度降低,无法及时联动导阀芯调节;
5.调压弹簧(2)异常:弹簧刚度变化或变形,无法提供稳定的向下压力,膜片平衡状态易被打破。
五、日常维护与优化措施
结合船舶环境特点(空气含油、含水较多,易导致部件污染卡滞),制定针对性维护方案,具体如下:
(一)压力调节操作规范
·升压操作:顺时针缓慢转动调节螺钉(1),观察出口压力表,直至达到设定值(船舶控制空气系统通常为 0.7Mpa);
·降压操作:逆时针缓慢转动调节螺钉(1),避免压力骤降影响下游设备运行;
·调节后需锁紧调压螺钉锁母,防止振动导致螺钉移位。
(二)核心维护:污染防控(关键措施)
船舶减压阀故障多由空气携带的滑油、水分污染导致,需重点做好以下防控:
1.定期清洁部件:
(1)根据空气质量弹性调整维保周期(热带地区空气湿度大,建议缩短至 1-2 个月 / 次);
(2)拆开减压阀,清洁膜片(3)、导阀芯(5)、主阀芯(11)、活塞(9)等核心部件,疏通进气通道(A)、反馈通道(B)及活塞阻尼孔;
(3)清洁滤器(7)及阀前过滤网,去除油污、杂质,必要时更换滤网.
2.回装注意事项:
(1)禁止涂抹牛油、机油(使用后会变质形成污染源);
(2)仅在主阀活塞(9)的两道 O 型圈处涂抹少量凡士林,起到润滑密封作用;
(3)金属膜片(3)需注意安装方向:凸起面朝向调压弹簧(2)一侧(若装反,需更大出口压力才能推动膜片平衡,导致调压失效),安装前需仔细辨别(使用过的膜片凸起可能不明显,需借助光线观察)。
(三)运维优化:加装放残装置(实践验证有效)
1.改造方案:拆除减压阀前过滤器端盖的堵头,加装一个小型球阀,用铜管连接至就近的放残地漏;
2.操作要求:每日巡班时打开球阀放残(开度无需过大,避免干扰系统压力),排出过滤器内积聚的油、水;
3.实践效果:在“大富轮” 改造前,控制空气减压阀因油污、水分污染频繁出现安全阀起跳故障,多次拆装更换部件仍无法根治;加装放残球阀并每日放残后,安全阀起跳问题彻底解决,设备稳定性显著提升。
(四)应急处理:主阀芯备件替代方案
若主阀芯(11)损坏且无原厂备件,可临时用尼龙棒加工替代,但需注意:
·尼龙阀芯与金属主阀座(10)为硬接触密封,受部件磨损影响,无法保证 100% 密封;
·若该减压阀为常用阀,临时替代可满足基本使用需求;若为备用阀,需关闭进口端截止阀,防止缓慢漏气导致系统压力损耗。
(五)维保记录与备件管理
1.建立减压阀专项维保记录,记录每次清洁、调节、故障处理的时间、内容及效果;
2.提前储备易损件(膜片、O 型圈、滤网易损件等),避免故障时因缺件导致运维被动。
六、结语
船舶控制空气减压阀组虽未在设备说明书及管系图中详细标注,且常被运维人员忽视,但却是保障控制空气系统稳定的关键部件。其故障多由污染导致,通过“定期清洁 + 加装放残装置 + 规范操作” 可有效降低故障概率。本文基于实际运维经验整理,若存在不足,欢迎同行指正交流。
作者:中远海运特运天恩二管轮刘升念
