一、概述

   某发电公司1#锅炉前墙水冷壁管发生泄漏失效 漏点位于标高50.4米、距离下方燃烧器3米左右处 该区域曾因高温硫腐蚀超标进行换管 部分管段实施热喷涂(爆管位置是否喷涂不确定) 此次泄漏涉及多根管道 为明确失效原因 开展了全面理化检验与分析

二、理化检验

(一)宏观分析

1. 来样及解剖

    送检为泄漏点段割管(编号55、56、57) 泄漏主要涉及55号与56号管 57号基本未损伤 向火面泄漏部位可见泄漏孔、吹损减薄及厚积灰层(图1a) 背火面密封鳍片在对接焊缝区域出现异常深凹坑 凸向向火侧(图1b)

    分析表明 57号管对接焊缝处爆口呈放射状纹理 为首漏点 其泄漏后冲刷临近管段 引发二次泄漏(图1c) 对泄漏核心区域纵向解剖 暴露内壁情况(图1d、1e)

2. 57号纵向半管

     首漏点内壁呈放射状冲刷痕迹 表面金属有由内而外凸起 复原后可见金属缺失部位紧邻对接焊缝熔合线区域(图2a – 2d) 内壁沿焊缝熔合线发现一条约2mm长开口状裂纹 由内而外扩展 尚未穿透管壁(图2e、2f)

3. 56号纵向半管

     内壁观察可见,距离焊缝10mm处,内壁出现明显凸起的栽丝焊接区域,栽丝露头形貌完整,长度约5mm,(见图3a、3b)。可以确定,栽丝区域无漏点。

   体式显微镜下观察,射流冲刷孔形貌,可见明显的未穿透坑点,以及穿透点由外而内的金属变形形貌,(见图3c、3d)。

(二)泄漏孔微观形貌分析

    泄漏孔扫描电镜下观察,首漏点内壁形貌见图4a,焊缝另一侧二次泄漏点形貌(见图4b)。焊缝熔合线裂纹起源于内壁,基本严格按照熔合线位置扩展,(见图4c~4f)。裂纹旁能谱显示,主要含Fe、O、Mn、Mo、Si、Cr等元素,(见图4g)。

(三)外壁硫腐蚀积灰层

   管管焊接两侧管段,非首漏点侧向火、背火均无明显减薄;首漏点一侧向火面明显减薄,(见图5a)。

     切取高倍及电镜能谱试样,金相显微镜外壁腐蚀形貌(见图5b)。扫描电镜形貌(见图5c)。能谱现象外壁腐蚀层主要含硫元素。数据显示靠近管壁处硫含量高于表面积灰层,(见图5d~5f)。

(四)化学成分

化学成分检测表明 水冷壁管化学成分符合12Cr1MoV材质要求(表1)

(五)拉伸试验

(六)金相分析

 直管段环状试样金相,依据DL/T 7732016评定。向火面与背火面组织均评定为2级 内壁氧化皮厚度约11μm 外壁约12μm(图6a – 6f)

2. 泄漏孔试样紧邻泄漏孔半环试样:向火面与背火面组织评定为2级 内壁有多处微裂纹 深度约12μm 外壁可见氧化及焊接飞溅焊瘤形貌(图7a – 7h)

– 紧邻泄漏孔纵向试样, 紧邻泄漏孔纵向试样经4%硝酸酒精溶液浸蚀后,各区域组织检测结果显示:非首漏侧母材与首漏侧母材均为铁素体+珠光体,球化级别2.0级;焊缝及熔合线处均为粒状贝氏体+沿晶细颗粒状碳化物,其中熔合线区域显微硬度值分别为226HV1、288HV1、293HV1和268HV1、255HV1、266HV1,焊缝区域显微硬度值为284HV1、297HV1、310HV1(图8a~8f)。

三、讨论

3.1材料及热处理

水冷壁管泄漏爆管——失效分析

   水冷壁管母材化学成分合格力学指标合格,金相组织合格。焊接工艺为同种钢手工电弧管管对接焊。管屏采用鳍片密封结构,鳍片密封焊接成型不良密封鳍片处凸起严重。56号管焊接时造成穿孔,后期栽丝补孔。

   焊接焊缝区以及熔合线组织不良,有沿晶分布细小颗粒状碳化物沿原奥氏体晶界分布。

3.2泄漏原因推理分析

   泄漏孔宏观形貌分析可以确定,57号管对接焊缝处爆口属首漏点。首漏点因冲刷破损,不能直接提取到有效性致裂证据。紧邻首漏点焊缝熔合线处有从内而外的尚未泄漏微裂纹,因裂纹尺寸过小,不具备人工断口试样制备条件,本次未获得开裂断口形貌。根据紧邻爆口的纵向试样,焊缝及熔合线均显示粒状贝氏体及沿晶细颗粒状碳化物,可以推理:水冷壁管泄漏大概率与焊缝熔合线处开裂有关,其开裂机理应为焊接热影响区再热裂纹。

3.3 再热裂纹形成机理

    再热裂纹的形成,就是由晶内强度很大而晶界强度较弱,在焊后热处理或再次受热时,应力松弛时的形变集中在了晶界上,一旦晶界应变超出了晶界强度极限时,会导致沿晶界开裂产生裂纹。再热裂纹的生成有内因和外因两大。内因是焊接时熔合线附近的热影响区被加热到1200℃左右,晶粒粗大,而在冷却时强碳化物析出较慢,在晶内弥散沉淀,从而强化了晶内,使热处理时应力松弛的应变集中加载在晶界上,晶粒粗大,使承载应变的晶界数锐减,同样应变单位晶界应变量大大增加,应变超过晶界的塑性极限就开裂。再热裂纹生成的外因是焊接残余应力和膨胀应力。焊后热处理或某种原因再次受热后,焊接残余应力通过松弛蠕变变形得以降低,当材料的变形难以满足这种变形要求时,就会产生裂纹。

3.4硫腐蚀

    水冷壁管表面积灰层显示出硫腐蚀。硫腐蚀的进展对管壁起到减薄作用。但是,根据漏点分析,并未显示泄漏与硫腐蚀有对应关系。同时,未发现喷涂管段。

4.结论

  57号管对接焊缝处为首漏点。首漏点无法提取到原始致裂证据。根据熔合线裂纹推理分析,其泄漏原因大概率为焊接再热裂纹所致。首漏点与硫腐蚀壁厚减薄无直接关联。

5.建议

5.1 防止再热裂纹生成方面

   再热裂纹生成内因方面通常系焊接质量不稳定,热输入量偏大建议核查焊接功率。外因方面通常与整体结构应力CrMoV耐热钢的再热敏感温度区间等因素有关水冷壁管服役温度通常低于再热敏感区间,但此处鳍片因密封焊,栽丝补焊等行为均属不利因素,建议优化鳍片密封角焊缝工艺。

5.2硫腐蚀监控方面

  虽然本次泄漏不是硫腐蚀引起,但因硫腐蚀对管壁减薄引起爆管的风险是存在的。建议,关注管壁硫腐蚀减薄状况。